畅通“变废为宝”循环利用之路——国网湖北电力创新推进环境保护侧记?


国网湖北电力员工利用绝缘油吸附剂开展废旧变压器油处理试验。

终端扫码、钢瓶入库、气体净化……2024年6月5日,在国网湖北省电力有限公司六氟化硫回收处理中心,一瓶瓶从变电站回收的六氟化硫气体经过技术人员一系列操作,里面的杂质清除殆尽。几个小时后,这些处理的气体将被送往各个变电站,在电气设备绝缘中“大显神通”。

国网湖北电科院化学与环保技术研究室副主管张驰介绍,六氟化硫气体具有良好的绝缘性能,是高压电气设备可靠运行的关键。该气体不仅会分解产生有毒物质,还是重要的温室气体,使用中必须严控其排放。

近年来,国网湖北电力聚焦电力生产运行实际,大力推进无废企业建设,积极推进技术攻关,创新构建管理模式,加快关键设备研制,以资源的循环利用助推环境绿色低碳发展。

为保障六氟化硫气体循环再利用,国网湖北电力研发了六氟化硫回收率测量装置,搭建了六氟化硫数字化管控平台,实现了该气体高效回收、集中处理、智能管理。

张驰介绍,变电站设备检修或退役时,需要将内部的六氟化硫气体进行回收。为精准统计回收气体,他们将回收率测量装置安装在连接气管中,通过装置的压力、温度传感器和气体质量流量精准测量技术,可实时监测气体回收情况,确保全年气体回收率达到了98.12%,比相应的规范高了1.62%。

气体回收后,六氟化硫数字化管控平台像“大脑”一样,对装有六氟化硫的储气瓶进行智能管理。

据了解,该公司将六氟化硫压缩成液态后,以50千克为单位存在钢瓶中,通过瓶子的“身份信息”二维码,数字化管控平台能对六氟化硫现场回收、仓储运输、数据统计等进行全过程管理。同时,该平台还可根据往年同期领用情况,指导气体净化处理进度,保障气体的有效运转。

张驰说:“去年以来,在该测量装置和管控平台的全面推广应用下,共回收处理了10.9余吨六氟化硫,不仅减少300万元购气成本,还相当于减排27.47万吨二氧化碳,实现了电网和环境的和谐发展。”

在六氟化硫气体高效循环利用的同时,国网湖北电力的变压器绝缘油也在走向“变废为宝”、物尽其用的环保之路。

6月4日,国网湖北电力废矿物油回收处置管理中心,20吨废弃的深色矿物油流经吸附罐后,变为亮黄的“新油”,这些“新油”可再次利用。

矿物油是一种理想的油浸变压器油,能够满足变压器的绝缘、冷却、润滑和保护等多重要求。在变压器长期运行中,逐年氧化效应会造成矿物油性能下降。为高效利用废弃油,依托孝感供电公司油化验试验室,国网湖北电力成立了省级废矿物油回收处置管理中心,创新开展废矿物油回收处置工作,赋予废油“二次生命”。

油化验试验室技术负责人任乔林说:“根据废弃油颜色比对和酸度测试,我们将这些油分成了四个品类,对成色好的一类油进行真空过滤,将二、三类油用特殊‘透析’技术处理,第四类油进行合规报废。”

任乔林所说的“透析”技术,是基于他30多年创新研制的吸附剂。变压器废弃油用导管引出后,流经装有吸附剂的吸附罐中,这些废弃油的杂质会被有效吸附,吸附罐流出的油就成了可用的新油,整个过程就像透析一样。

“为精准实现废油处理,我们将不同类型废油对应的吸附剂用量进行了研究,二、三类油吸附剂用量分别为吸附罐容量的3%和5%时,处理效果最好。”任乔林算了一笔账,处理20吨二类废油,仅需花3.6万元购买0.6吨吸附剂,不仅避免了油污染和相应的气体污染,还节省成本16.4万元。

据了解,自2021年7月起,国网湖北电力累计回收处置废油1500多吨,再利用220多吨,减少因生产矿物油排放二氧化碳6000余吨。目前,该公司正推动变压器油全寿命周期管理,已建成变压器废油集中暂存点21个,为湖北变压器废油合规处置提供了有力支撑。

信息来源:人民网

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